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  目前,国内600兆瓦超临界燃煤电厂的冷藏机组仍然存在很多问题,其中最重要的问题之一就是汽轮机的高热量消耗。

600 MW超临界机组的汽封改造和流量控制_no.386

  文件总结了600 MW中国超临界制冷机组的使用,采用Braden蒸汽密封技术,DAS蒸汽阻隔技术和细流控制方案,使用示例分析改进结果。中国自主设计和生产的在中国生产的600 MW超临界燃煤蓄热装置现已成为国家项目建设的主要发电设备的典范。能生产。临界600 MW燃煤制冷机组促进了国家电网热力行业的发展,改善了热能领域的热能储存设备结构,提高了冷库设备的一般技术水平,节约了能源,减少了损失,减少了排放。们在促销中发挥了巨大作用。今为止,中国已调试了100 600 MW的家用超临界燃煤热能储存装置,而中国已调试了近100台600 MW的超超临界冷库装置。在建设中或计划中。据《中国能源可靠性指标调查报告》,生产600 MW国内超临界煤热电的冷库机组运行可靠性指标基本上是与600 MW亚临界冷藏存储设备相同,并在国内市场上推出。量生产型制冷存储单元的经济指标高于亚临界型制冷存储单元的经济指标。国生产的大多数超临界600 MW冷藏蒸汽轮机仍然具有过高的热损失率和较低的气缸效率。于以下原因,冷凝器价格大多数涡轮机的热损失大于制造商规定的性能保证值:制造商为制冷单元在冷却阶段的运行提供保证值。标;为了成功启动新的冷库,将其安装在其基础结构中。该程序中,涡轮的间隙过大,制造商使用老式的铁氧体方法。Braden蒸汽密封件的总体设计与先前的蒸汽密封弧几乎相同,但Braden蒸汽密封结构具有进气槽蒸汽入口表面上的蒸汽。计原理是将蒸汽密封圈安装在电弧中。效地控制了蒸气密封喉部中的压力,因此其值等于入口侧压力。雷登(Braden)蒸汽密封需要在蒸汽密封弧的相应端面上钻孔,并在其中间安装一个由四个螺旋圆柱弹簧组成的螺旋圆柱弹簧。封圈的上下两端。簧产生一定的推力,将密封件推向要打开的密封件的蒸汽,因此,当弹簧不受蒸汽的反向压力时,它总是打开的。封件距轴约3毫米。Braden的可调节蒸汽密封结构与过去使用的常规蒸汽密封结构之间的主要区别是使用螺旋圆柱弹簧进行蒸汽密封,从而取代了传统平板弹簧片的作用。蒸汽轮机不运行时,中国使用的蒸汽密封垫也将关闭,而Braden蒸汽密封垫此时将打开。蒸汽轮机正常运行时,蒸气量增加,蒸气密封弧后面的蒸气压力增加并逐渐超过前面的蒸气压力,蒸汽继续流动如果压力差值大于螺旋弹簧的推力值,则弹簧会因蒸汽密封环的收缩而收缩,从而使内部和外部压力发生变化。
  短了蒸汽密封齿与轴之间的距离,并符合现代化计划的设计要求。蒸汽流量值减小到工作流量值的3%时,螺旋弹簧拉伸力超过内部和外部压力差,摩擦力,电弧等,以及蒸汽密封圈。放式得益于精确的计算,设计和专门设计了用于蒸汽密封件各个位置级别的螺旋弹簧,以实现蒸汽密封件不同阶段的不同蒸汽流量旨在确保安全有序的过程。DAS蒸汽密封技术是基于原始铁素体蒸汽密封技术的一种新的蒸汽密封技术。
  于相对差的硬度和不能在高温下固化,老式铁素体蒸汽密封结构的蒸汽密封齿具有相对较低的相对磨损。轮机转子低,利用率高。于其低硬度,在冷库的日常运行中也容易受到转子的影响,从而导致高磨损,从而增加了涡轮密封件之间的空间蒸汽和能量消耗,导致涡轮机垫圈的能量消耗增加。被水蒸气污染,低压缸的密封性不好,出现漏气现象,在一定程度上破坏了冷凝器的真空工作环境。DAS蒸汽密封技术是对传统铁素体蒸汽密封结构的肯定改进,它采用了广泛的蒸汽密封技术。种大的蒸汽密封齿也称为DAS齿。
  和转子之间的间隙约为0.1到0.13 mm。DAS蒸汽密封技术在每个蒸汽弧中用两个耐磨齿代替了最后两个常规齿,以减少蒸汽加工过程中密封齿的磨损。气密封装置DAS被安装在蓄冷单元的静态结构的上部以及隔板等的上部。汽轮机的启动和关闭过程中,会产生临界速度,并且会影响蒸汽密封的结构。
  汽密封件的齿对与涡轮机转子的摩擦损失敏感。DAS齿首先接触涡轮的转子以产生摩擦,这时水蒸气密封也受到影响,后弹簧缩回,大大减少了DAS牙齿的摩擦损失,避免了传统的牙齿。子与转子之间的摩擦力确保了在汽轮机的日常运行过程中,蒸汽密封的常规齿之间的间隙始终保持在设计值区域内,从而有效地保护了对设计的密封效果。外,由于大多数DAS齿均采用宽齿设计,因此材料的耐磨性也更高,当摩擦转子时,其磨损程度也大大低于该齿。
  规,因此可以在一定程度上保证所有DAS蒸气。封系统的总泄漏量远小于传统铁素体蒸汽密封系统的总泄漏量。600兆瓦风冷超临界制冷机组为研究对象,在基础设施建设过程中,对机组的汽轮机汽封DAS进行了改造进行了制冷剂和通孔的调整。轮机蒸汽技术的优化与改进应包括高中压轴和低压轴密封技术的改进以及接头技术的改进。汽高压和中压和隔膜。转换次数为50发。
  进方案基于冷库的结构,结合应用环境和DAS蒸汽密封技术的特点,并转换了所有膜式蒸汽密封。统的DAS蒸汽密封技术:在轴封处,除了5个最外面的车床外,仍使用传统的铁素体。蒸汽密封技术外,其余都已转化为DAS蒸汽密封技术。涡轮流量控制中,当汽轮机密封圈与正常值之间的间隙小于正常值时,应采用机加工和修齿的方法。
  持气密密封件的整体圆周间隙均匀性。工过程需要使用专用的车床,并使用适合专业铣削的铣头。蒸汽轮机的蒸汽密封间隔大于正常值时,需要特殊的加工设备来处理和调节蒸汽密封块的反弧。时的现场维修操作无法确保涡轮机流槽的均匀性和准确性。

600 MW超临界机组的汽封改造和流量控制_no.265

  
  轮机的径向密封间隙调整应调整到高温区的汽封间隙的值,使其达到汽轮机增加设计值的下限。0.05毫米;低温区域的蒸汽间隙的下限值应视为设计值的下限值。旦所有流量补偿设置完成并确认符合设计计划,就将对其进行测量和记录。调整过程中,垫片塞尺必须测量轴向流间隙,然后测量径向密封件与塞尺之间间隙的左右两侧,然后按铅法。据测量。使用测量径向蒸气密封的上部和下部空间的导线的方法时,对于实心实心圆柱体,必须进行测量并确保多面螺栓的拧紧度不小于1/3。线的测量值符合标准后,冷凝器价格必须将胶带粘贴到转子上并旋转一圈,以验证圆周空间的均匀性。2列出了经过改进的汽轮机蒸汽密封技术和调整了气流之间的间隙后,冷库机组的热性能测试结果。据表2中的测量数据和结果,得出以下结论:在改进了汽轮机密封技术并调整了流量偏差之后,冷库首次执行轴的最大振动值和满载轴的最大振动值,该值低于标准值。上没有摩擦或振动。进型冷库机组汽轮机的热量消耗仍略高于参考值,但与改进前的热量消耗相比,降低率为1.45%。
  炭消耗减少了约4.64 g(g)/ kWh(kWh)。于这种出色的改善效果,蒸汽轮机的密封技术在减少磨损和减少热量消耗方面得到了显着改善。DAS蒸汽密封技术有效地改善了在蒸汽轮机的蓄冷单元运行阶段转子产生的原始蒸汽密封齿摩擦所造成的损失。止蒸汽密封件之间的空间变大,并且可以满足蒸汽轮机对蒸汽密封件的要求,并可以减少转子磨损。子本身不容易携带。少蒸汽轮机热量消耗的核心是调节蒸汽轮机之间的间隙,并且鉴于均匀的周向间隙,可以极大地保证热量损失。
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