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  通过比较东方汽轮机公司的DAS汽封和传统汽封,介绍了东方汽轮机公司的DAS汽封技术。限责任公司有效地减少了每个楼层的空气泄漏,并确保了三缸蒸汽轮机的运行效率,并使运行效率降至最低。损失创造了更多的经济利益。年来,环保意识逐渐增强,冷凝器价格热力技术也逐步提高:600 MW汽轮机已成为生产热能的重要设备,其内部压力为较大的漏气现象很重要,但要防止过度磨损,保持在一定水平。后,蒸汽密封的质量将直接决定空气泄漏的量,高质量的水蒸汽密封将有效减少系统内部的不规则振动,并确保系统的巨大稳定性。于蒸汽轮机,迷宫式密封将导致内侧泄漏占总损失的30%以上。高压缸的情况下,尖端的泄漏损失和各级膜片的泄漏损失分别占总损失的23%和7%。果根据理论状态将笔尖间距减少2%,则同源输出将增加2%。益于测试和实践数据,DAS蒸汽密封的总侧向泄漏为迷宫式密封的三分之一至六分之一,从而确保了转子的稳定运行并有效地减少了局部摩擦。
  轮型号:N600-24.2 / 566/566;蒸汽轮机类型:超临界,中热,三缸,冷凝器价格四行,脉冲,双轴,双回压冷凝,标称功率(TRL):600 MW,最大直流输出功率(TMCR) :642 MW;开阀总功率(VWO):670兆瓦;主蒸汽标称流量:1715.510 t / h;标称主蒸气压:24.2 MPa;标称主蒸汽温度:566°C;标称加热蒸气温度:566°C;标称背压:5.88 kPa;给水的最终温度:287.7℃;工作速度:3000 r / m;保证的热量消耗:7564 kJ / kWh。压缸:93.4%(包括气门压力损失),93.6%(气门压力损失)。量级数:42.高压缸:1个单级控制级 7个压力级,中压缸:6个压力级。压缸:2×2×7压力等级;刀片的最终高度:1016毫米;回收系统:8(3高加 1除气 4低);进料泵的配置:2×蒸汽泵 1×30%电动泵;蒸气密封系统:自密封系统(SSR);两个方向上的对数振动最大值:0.05毫米;临界转速下轴振动的最大值:0.15 mm。
  汽密封的质量受到两个因素的影响,这些因素影响密封的径向间隙距离和蒸汽密封齿轮的结构。过多年的研究和探索,东方汽轮机有限公司基于铁素体迷宫式密封结构开发了一种新型的蒸汽阻隔结构-DAS蒸汽密封,极大地促进了蒸汽轮机的经济性发展,节能减排。传统的铁素体结构的基础上,蒸汽密封DAS得到了显着改进,该结构可补偿机组运行期间铁素体蒸汽密封齿的磨损缺陷。藏,使汽封之间的间隙变大,导致转子磨损。积小,不易被转子携带,以确保其密封性能。DAS密封件用两个宽齿代替了铁氧体密封件的两个长齿,并减小了密封件之间的间隙。图1所示,1是蒸汽密封齿DAS,2是短铁氧体密封齿,3是长铁氧体密封齿,A是设计空间经典蒸汽牙刷和B是DAS蒸汽牙齿设计空间。密封结构DAS中,密封齿1与转子之间的空间B小于齿2、3与转子之间的空间A,并且密封齿1具有以下结构:牙齿宽。涡轮机的启动和关闭过程中,由于临界转速过高或其他异常情况。据性能诊断测试的分析,汽轮机每个气缸的效率明显降低。必要在深度上更改与蒸汽和流道轴的密封提高冷库的盈利能力。

600 MW汽轮机总成蒸汽接头改造的经济评价_no.288

  中压瓶平衡盘对冷库的热量消耗和高中压缸的效率有很大的影响。论计算表明,高,中压缸的轴封泄漏率每增加1%,加热速率就增加16.46 kJ / kWh。能测试表明,高压和中压平衡盘在冷藏单元运行期间释放大量蒸汽。了确保良好的密封效果,决定使用东华DAS蒸汽封口机来升级原始的蒸汽封口。压缸的设计需要大量的工作,提高低压缸效率对经济的影响更加明显。能测试的结果表明,低压缸的效率明显低于标称值,比标称值低13.89%。此,决定使用东汽DAS蒸汽封口机或侧封来升级原始的蒸汽封口以提高气缸效率。了防止高压和中压机械密封的高质量蒸汽密封泄漏以及低压机械密封的涡轮机外部的空气泄漏,决定进行改造。
  DAS中的高压和低压机械密封以及侧面密封。密封件径向间隙的优化原理如下:将优化设计集四舍五入到原始设计的下限( 0.25,-0.05),将最终控制集四舍五入到原始设计的下限( 0.10,0)。

600 MW汽轮机总成蒸汽接头改造的经济评价_no.1547

  始设计偏差:上下1.07〜1.33(1.2±0.13),左0.31〜0.57(0.44±0.13),直0.71〜 0.97(0.84±0.13);优化设计偏差(合格值):上下1.0〜1.30,左0.25〜0.55,右0.65-0.90。件的总控制偏差(目标值):上下限为1.05至1.15,左侧为0.30至0.40,右侧为0.70至0.80。始设计值:上下限0.87至1.13(1.0±0.13);左右各为0.25至0.51(0.38±0.13),优化设计偏差(合格值):从上至下为0.80至1.10,大约为0.20至0, 50。件的总控制偏差(目标值):上下分别为0.85至0.95,0.25至0.35。小低压轴密封件之间的空间不能直接提高存储单元的经济性,但是减小该空间将减小轴密封件的流量和流量。密封所需的蒸汽减少了,以防止中压轴封泄漏。的之后,需要额外的轴封来供应蒸汽。据涡轮机性能分析,在保守估计气密密封变形后获得的结果列在表1中。计可以将热量消耗率降低约加工后为77.7 kJ / kWh,相当于煤炭消耗率降低了约2.91 g / kWh。%,修订后,上升到85.815%,设计值预期达到87.636%,无论在检查之前还是之后,都不符合标准。订后,该值增加了2.096%。库的热损失和中压缸的效率与标称值相似。压缸的效率为4.079%。

600 MW汽轮机总成蒸汽接头改造的经济评价_no.862

  经济效率的角度来看,可以看出漏气的值越小,密封效果越好,即,气隙的值越大。小,系统的运行效率越大。适的防潮层结构不仅可以减少损失,而且可以提高安全系数。
  应用过程本身中,过程流程的主动优化和最合适的偏移值的选择将有助于提高系统的经济性能。
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